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50t电炉除尘系统优化改造方案

发布:2019-06-18 16:15,更新:2010-01-01 00:00

50t电炉除尘系统优化改造方案,50吨电炉采用铁水热装工艺,铁水吃入量为20-23t左右,炉壳直径为4600mm,兑铁方式为正兑铁,采用炉门氧枪结合炉壁氧枪的供氧方式,Zui大出钢量为45t。 

目前除尘采用内外排混合工艺,内排排烟方式:高温烟气通过水冷烟道进入沉降室,再经高温烟道进入锅炉,在内排风机的作用下与屋顶除尘风管汇合,外排排烟方式:烟气通过屋顶捕集通过风管输送至除尘器净化后排出。 

内排风机设计流量12万m3/h(6万Nm3/h左右),外排风机设计流量66万m3/h,配1250KW电机。

总管流量实测为70万m3/h,内排流量实测为5万m3/h。 

内排能力因电炉拉渣问题没有开足,制约了内排能力的发挥,同时也降低了蒸汽产出。 

外排更换布袋后达到了设计流量,因内排流量的制约外排不能满足生产需要,同时兑铁水加废钢仍有大量烟尘逸出捕集罩。 

精炼炉采用半封闭罩,管路接入屋顶除尘总管,风量不能平衡,烟尘逸出严重。

屋顶罩改造 

在厂房4#轴线屋架上新增挡烟板一片,防止瞬间烟尘向西侧扩散,在3#4#轴线间的纵轴线上新增挡烟板一片,阻挡瞬间烟尘向北侧扩散。同时屋顶罩向西侧延伸2m,尽可能捕捉兑铁水时产生的瞬间烟尘。即使有少量逸出罩外因挡烟板的阻隔也不会继续扩散,在屋顶负压的作用下1min内将弥散烟尘消解。 

输卸灰改造 

老系统除尘器卸灰采用铲车装入卡车的方式,二次污染较严重。本次改造一并解决,拆除二级刮板输灰机,实测螺旋下灰口与楼板间有1.3m的净高,在螺旋输灰机与楼板间增加气力发生罐,使用气力输送将老系统除尘灰送至新系统集中处理。 

气力输送是利用具有一定速度和一定压力的气体作为输送介质,将物料输送至目的地(受料仓)的一种输送技术,适用于单点向单点或单点向多点输送的场合。由于输送管道内为正压,可以有效的防止外界杂物及雨水等进入管道。正压气力输送的输送量Zui高可达到100t/h,输送距离达到2000米。 1、等待状态:灰斗内粉尘处于低位,所有的料位计均没有被覆盖 ,因输灰量较小,程序设置每个仓泵每日工作1―2次,将灰送至二次除尘集中仓。 

因电炉粉尘粘性高,加湿机故障较高,本方案卸灰采用无扬尘卸灰机,卸灰过程中进行打水加湿作业,防止运输过程中的扬尘。

50t电炉除尘系统工作原理 

气流:在除尘系统风机负压作用下,含尘气体从360°任一方向由烟气进口进入机组均压沉降段后上升至过滤室净化,粉尘被截留在滤袋外表面,清洁气体则通过花板进入清洁室,均匀地向中心聚拢,进入风机进风管,向下进入风机后,再向上进入旋转排气筒进入大气。 

清灰:可采用定压或定时喷吹,当需要清灰时,机组顶棚开始旋转,带动离线罩和喷吹管对滤袋进行离线回转脉冲清灰,这一过程将聚积在滤袋外表面的粉尘剥离落入灰仓内。 

灰流: 机组底部为多个环形布置的灰斗,使用一套气力输灰装置将各个灰斗的灰集中至其中一个灰斗,再定期由车辆运走。 

风机检修: 由于风机摆放在灰斗下方,因此本除尘机组还自带风机检修机构,风机电机的检修就依靠该检修机构进行。

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